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给树脂产品换“薄衣”——抚顺石化持续优化重包装膜装置运行水平纪实

时间:2023-11-12 来源:FFS重包装膜

  近日,抚顺石化公司召开现场对接会,对5000吨/年重包装膜装置生产的140微米重膜包装新产品做应用前的技术对接工作。这在某种程度上预示着该公司重包装膜装置优化生产水平再次提升,其生产的树脂产品将很快换上“薄衣”。

  抚顺石化公司经过多方调研论证,决定在合洗厂建设由两条生产线吨/年重包装膜装置,为自产的树脂产品生产配套包装袋。该装置主要设备包括两套进口吹膜机、一套国产印刷机及配套的冷水机组。技术人员在不熟悉进口设备使用方法的情况下,自主编写了重包装膜装置操作规程、操作卡、工艺卡片及相关生产技术资料,还完成了重包装膜装置开工总体方案、联动试车方案及投料试车方案,为项目推进提供了设备保障。2020年5月,该装置成功生产出第一卷180微米重包装膜。

  “怎么能让重包装膜‘减薄’?”看着生产线不停运转,透明的薄膜一卷一卷下线,车间主任董猛心里盘算着另外一个问题。生产线微米厚度的重包装膜,而“减薄”的膜料成本更经济、市场更广阔。

  于是,合洗厂组织技术人员进行攻关,开始了重膜“减薄”进程。在保证生产线稳产前提下,技术人员尝试降低原有配方中昂贵的进口茂金属比例,一直在优化生产配方,于2021年成功生产出了160微米的合格产品,各项物性指标均高于行业标准。该包装膜每吨可提高1.125倍包装量,降低了包装成本。

  优化的脚步并没有停歇。该厂技术人员先后开展了国产HDPE及线性低密度聚乙烯原料替换实验,实现了进口原料全部国产化。为降低生产线单耗,对印刷废膜实施靶向管理,他们在统计分析废膜数据的基础上,将印刷废膜产生量精确到米,制订了量化考核措施,每月减少废膜2吨左右。接着,他们又改进了印刷机复卷方法,通过优化印刷机穿线方式,调整工艺参数,使复卷成功率达到96%。

  为了让重膜继续“减薄”,他们对技术参数及几十个配方反复实验,重新调整配比,确定保证产品在保证包装性能的基础上,最大限度减少相关成本。为了更好的提高操作员的操作水平,他们将主要设备的操作步骤录制作成视频方便大家学习,还在车间的展示屏上循环播放,让岗位员工时时刻刻都能看得清、记得住,大幅度提高操作准确率。

  经过一系列努力,今年上半年他们又将重膜厚度减少了20微米,成功生产出140微米的重包装膜,各项物性指标均达到标准,成为东北地区首家生产140微米重包装膜的企业。

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